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輥道式自動V法造型圈電氣自動化控制

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輥道式自動V法造型圈電氣自動化控制

摘要:設備的自動化控制不僅可以把勞動者從繁重的體力勞動、部分腦力勞動以及惡劣、危險的工作環境中解放出來,而且可以提高勞動生產率。我公司承接的國內知名上市公司輥道式全自動V法生產線項目,該項目生產低碳合金鋼履帶板。控制系統是機械設備的核心,全線采用西門子S7-1500PLC通過PROFINET通訊網絡實現總控,滿足造型圈的速度、負壓、位置的快速調節和控制要求。該造型圈自動化程度高,工藝流程先進,運行平穩可靠,提高了生產效率和質量,降低生產、管理和制造成本。

關鍵詞:全自動V法生產線;Profinet通訊;自動化控制;分布I/O

1控制系統要求

控制系統要求上位機(PC)采用工業控制計算機;配置診斷監控軟件、編程軟件,要求具有故障診斷(電氣、機械、液壓),實時報警顯示、存貯、打印功能、動態顯示造型線及單機動作流程(工作狀態)功能。檢測顯示生產信息、維修、管理數據等功能,調整設置工藝參數、PLC內部參數(如砂箱加砂時間、振實時間等)、編輯PLC程序功能;中央控制器采用西門子S7-1500新型可編程序控制器(PLC)。自動造型圈涉及到的關鍵節點,造型圈中的轉運輥道、移動真空梁行走實現同步和可調節性;移動真空梁和固定梁的真空閥實現移位和自動對接的準確。

2控制系統構成

本設備采用驅動變頻器(西門子G120C-PN)、力士樂比例閥、位移傳感器、壓力傳感器+現場HIM(西門子TP1200Comfort)+PLC(西門子S7-15001515-2PN)+中央上位控制室(西門子WINCC)+工業物聯智控遠程監控系統的控制方式,如圖1所示。在現場HIM可啟停設備,設定工藝參數,顯示控制參數、動態流程圖、設備運行狀態、運行實時數據和故障報警信息(如圖2所示)等。控制參數可在HIM上設定與顯示,主要參數的實時數據既能在HIM顯示,也能上傳中央上位監控系統的記錄和保存。修改關鍵工藝參數時,需要輸入登錄密碼,防止未授權的人員進入系統,操作或修改數據,引起人身和設備事故。系統具有三級管理權限,依次為操作員、工程師和管理員。每個登錄賬號有相應的密碼,如圖3所示。現場所有的輸入、輸出和模擬量信號均采用ProfinetIO設備,即分布式I/0模塊,ET200SP進行采集(如圖4所示)。同時PLC與傳動變頻器之間采用Profinet通訊,實時交換數據。可視化HIM、變頻驅動均采用Profinet總線電纜鏈接,高響應控制,如圖5所示。

3造型線電控系統的特點

PLC采用西門子高級控制器S7-1500系列CPU進行全過程控制,上位機對全線的工作狀態和異常情況進行實時監控。上位機與PLC之間采用Ethernet(以太網)通過TCP/IP協議通訊,將PLC得到的關鍵數據及控制狀態顯示在上位機屏幕上。中央上位動態監控系統采用全中文工業自動化控制組態軟件,集動畫顯示、流程控制、數據采集、設備控制與輸出、工程報表、數據曲線等諸多強大功能于一身,預留MES/以太網/MQTT接口,兼容性強。該軟件可實現升級換代的功能,對以后的維護和保養非常方便。工業物聯智控遠程監控系統是從下至上推進的開放式的,以企業為核心的工業互聯網平臺以及工業大數據平臺。以設備的數據采集、數據分析來實現設備管理、運維、在線診斷等多維度、多元數據的融合應用,提供數據建模、大數據分析DIY、智能APP組態開發和分析服務。

4工藝控制流程

將3套模型分別固定在六個工位的負壓轉運箱上→覆膜器自動覆膜→固定梁真空閥自動對接*→澆口、帽口放置完成和噴涂完畢放行→固定梁和移動梁真空閥自動轉換、對接*→覆膜側移動梁和覆膜、粘帽口、噴涂工位的負壓轉運箱同步移動一個工位→模型車至烘干加砂側→扣空箱機械手自動扣空箱→烘干側移動梁、固定梁和起模負壓小車的真空閥自動轉換、對接*→起模負壓小車和背膜工位的負壓轉運箱同步移動至起模位→烘干側移動梁和烘干、加砂、背膜工位的負壓轉運箱同步移動一下工位→涂料烘干和加砂振實→起模機械手自動起箱→砂型、模型轉運車至覆膜側,這樣一個造型循環結束。再次重復循環以上動作組成了自動造型圈(*表示真空閥是根據移位需要依次開啟和關閉,需要時自動開啟,不需要時自動關閉,節省真空的使用量)。該設備通過穩定、先進、精準的程序實現了整個造型轉運流程中無需人員參與,依靠工程自動化完成了復雜的移位真空對接、同步移位造型工作,提高了生產效率和質量。

5結語

通過介紹輥道式V法自動造型圈的電氣自動化控制系統的要求、配置和特點,從現場Profinet總線、分布式I/O到中央處理器,再從中央處理器到工業物聯智控遠程監控,為V法自動化造型電氣控制提供了參考和方法。同時減少了人員數量和生產成本,提高了工作環境而且可以提高生產效率和質量,為自動化生產提供了借鑒和參考。

參考文獻:

[1]李邵亮.六工位輥道式V法自動造型線生產履帶板[J].中國鑄造裝備與技術,2021(1):17-19.

[2]謝一華,謝海洋.年產12000t汽車后橋半自動V法鑄造生產線[J].中國鑄造裝備與技術,2010(3):51-54.

作者:張亞輝 李邵亮 徐業舒 單位:青島恒林工業集團股份有限公司

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